江钻武汉钻头制造厂力争让每只金刚石钻头创

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高端金刚石钻头是钻井过程中提高钻速、优化钻井的利器。近年来,江钻公司从生产组织、质量提升、成本管控等方面着手,精心精细组织金刚石钻头生产,优质保供市场,确保订单产品创品牌。

12月11日,在江钻公司武汉钻头制造厂金刚石钻头生产线上,员工们正加紧赶制销往涪陵页岩气田等市场的5只金刚石钻头。

以“快”创牌

在生产组织方面,武汉钻头制造厂大力推广“无缝衔接的生产组织模式”,在生产一线实行员工的合理流动、岗位动态管理,减少加工过程等待时间,生产效率显著提升。

为加快DMG工序生产进度,年初就进入了24小时“连轴转”的工作状态,同时开展了“一老带一新”,将产能最大化;钎焊工序通过整合现有人力资源,充分利用“多能工”,将工序日均产5只提升至8只;堆焊工序通过技术改造、技能提升、科学排产,日均产量由原来的5只提升到7只;整形、烤漆、磨床岗位之间开展通岗通学,通岗通干,有效保障了各项生产有序进行,还大幅提升了生产效率。

开模工序创造了日产14只的新纪录,整形岗员工王家城创造了整形工序单人日生产12只钻头的新纪录,钎焊岗位全体员工创造了日产12只的生产纪录,生产线创造12寸钢体钻头45小时供货的新纪录,在4月份还创造了月产只新钻头的纪录。

以“优”创牌

在质量提升方面,不断强化质量过程控制,针对组焊工序刚刚开始采用更高标准的新工艺时,焊接一次合格率较低的问题,组焊工序员工与技术人员一起开展了提高焊接合格率的QC活动,邀请了焊接专家到现场开展交流学习,通过不断努力,组焊一次合格率由提高了25%。

烧结工序生产过程中一旦出现泄漏或开裂,就会影响产品质量,严重的还会造成钻头报废。为降低胎体钻头的烧结泄漏和开裂报废率,烧结工序员工配合技术人员对现有模具进行优化,对加工工艺进行改进。经过大家的共同努力,烧结工序的质量稳步提升。

“使用了江钻金刚石钻头,钻速提高%,钻井周期大大缩短。”在云安-X9井,川庆川东钻探公司钻井队技术人员这样评价。

以“省”创牌

在成本管控方面,紧紧围绕生产实际,不断强化技术创新,依靠工艺创新、系统优化等手段来压缩成本降低的空间。

分体式模具在烧结的过程中,有可能导致模具与保径之间发生泄漏,从而导致钻头的报废。通过将模具设计成一体式,既节约成本,又降低了钻头在烧结时的泄漏风险,有效保证了生产。

8吋、9吋、12吋钻头的老式漏桶笨重,漏桶壁较厚,搬运起来非常困难,经过设计、技术人员的反复讨论,将漏桶改为分段式,漏桶的重复利用段可多次使用,有效降低了生产成本。

车模工序在生产胎体钻头时,产生取芯料石墨,通常作为废品报废,他们将这些石墨作为原材料,加工成钢体钻头所用的石墨替片,大幅降低了生产成本。

他们还在供电系统改善中想办法,根据实际用电负荷,对电网进行摸排,核实最大负荷,在保障安全用电不出现过载的情况下,将原有的两台电力变压器只开启一台,用技术措施论证了其可行性,并重新在供电公司申报了定装容量,以降低定装容量费的支出。截至目前,累计节约电费28万元。

谢江焦刚

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