白马区块大包项目实现自我三连突破澎湃在

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白马大包项目是甲乙双方在涪陵页岩气产建开发合作模式的新尝试,也是低成本高效开发的必经之路,钻井施工作为大包项目的先行军,决定着白马大包项目的成败。

4月22日,由江汉石油工程钻井二公司川东南项目部JH队承钻的焦页-5HF井钻至完钻井深米,实际钻井周期53.58天,较设计周期节约了11.42天,是今年继焦页-6HF井、焦页-5HF井后再次创白马大包区块最短施工纪录,实现第三次自我突破,并首次成功突破白马区块钻井施工“”、“”技术目标,为白马区块低成本高效开发和后续井的“四提一降”工作提供了宝贵的经验。

白马区块导眼井段中,自流井至须家河组地层研磨性强,跳钻严重,牙轮钻头断齿严重,井眼尺寸大,井底返屑严重,机械钻速低。上部陆相地层井漏严重,局部伴随垮塌,卡钻风险大,易发生井下故障。三开目的层产状变化大,层位不清,导致轨迹调整频繁,井眼轨迹差,严重影响该区块提速提效提产工作。

该公司川东南项目部不断夯实技术基础管理,提升技术管理水平。他们按照“一井一策”、“一段一策”的技术要求,结合邻井施工经验,采取“自下而上”的新模式,由井队技术员编写钻井施工设计和重点工序施工方案初稿,由井队技术人员交底,项目部技术人员参与,加深一线技术人员印象,牢记技术措施。坚持技术会商制度,每日召开技术早会,针对实际工况及风险点制定具体措施,形成会议纪要,钻井队根据会议纪要内容修定技术指令,组织定向、录井和甲方监督召开技术小组会,制定应对措施。严格技术汇报制度,除正常生产日报外,每一个施工节点按时汇报,异常情况加密汇报,以便管理人员实时掌握井队的生产动态。

该项目部大力开展技术攻关,全力以赴攻克提速提效瓶颈。围绕“四提一降”要求和目标,成立技术创新团队,学习先进技术,积极开展页岩气工程创新工作,以问题为指引,靶向攻关,个体突破向综合配套转变,单项提速向系统提速发展。

加强与钻头厂家合作,及时沟通,改良钻井工具,优化钻具组合,高度适配白马地层特性。针对该区块自流井至须家河组地层研磨性强,跳钻严重,牙轮钻头断齿严重的实际,将原有钻头上体敷焊耐磨材料,主动切削齿,防止柄部磨损。强化钻头倒划眼设计,在倒划眼斜面增加多排锥球齿,辅助破碎掉块,防止卡钻。二开采用PDC钻头加大扭矩螺杆的钻具组合,7口井实现去牙轮化,均一趟钻钻进至茅口组米以上,为实现“”技术目标打下坚实基础。

该项目部加强井控管理工作,严格预防井下故障复杂。严格执行《涪陵工区钻井十不准》、《清水钻井防沉砂卡钻措施》和《滑动钻进防卡技术措施》等制度,项目部和井队进行两级井下故障复杂风险识别。加强参数记录,制定并下发钻井参数记录表,要求刹把操作人员每一小时准确及时地记录各项钻井参数。对在用钻具建档,制定现场钻具探伤管理规定,要求所有入井钻具每1-2趟钻进行探伤,保证探伤合格。加强应知应会培训,加强井控设备本质安全,按要求维修和保养,提高设备安装标准,严格执行井控装备安装试压制度,落实好“三岗联坐”制度、干部跟值班制度和井控演练制度,做好井控应急物资的储备,坚决杜绝井喷和井控失控事故的发生。

原标题:《白马区块大包项目实现自我三连突破》




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