前轴锁销相贯孔加工方法

介绍了前轴锁销相贯孔的钻削方法,俗称“破孔钻削”。通过对刀具选型、刃口工艺优化、切削参数设定等多轮工艺试验对比验证,最终确定了最佳的一种加工方法,解决了钢类零件相贯孔钻削加工时钻头受力不均、崩刃等现象,加工质量稳定。

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零件介绍

目前汽车前轴主销孔普遍采用锁销结构,锁销孔与主销孔相贯,该结构的优点是装配简单,便于零件的更换。锁销孔加工如果采用普通钻头无法满足孔径及相贯尺寸要求,相贯孔的钻削加工,因为破孔处的冲击导致钻头受力不均,钻头容易出现崩刃、断刀和磨损快的现象,且质量也难以稳定控制。其产品如图1所示,工况及加工条件如下:被加工材料为50#钢,28~32HRC,毛坯面上钻孔,锁销孔径φ16+0.10mm,表面粗糙度值Ra=1.6μm,主销孔与锁销孔中心距公差±0.15mm,一件两孔,专用机床,机床带内冷却,液压夹具,液压刀柄。

图1前轴锁销孔交叉孔

采用普通钻头钻削锁销孔到相贯处时有以下几个问题:①锁销孔钻偏,孔径超差,位置超差。②孔粗糙度超差。③钻头崩刃、断刀。④破孔处轴向力突然减少,主轴和钻头不会再保持均匀进给,瞬间向前窜动,出现“扎刀”现象。

为了破解这一难题,采用了整体内冷硬质合金钻(见图2)展开了多项工艺试验以得到最佳的加工方法。

图2整体内冷硬质合金钻

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锁销相贯孔常见问题及解决方案

结合各品牌刀具供应商提供方案,试加工情况效果都不太理想,钻削时有如下问题:

1)方案1:采用可换头式的钻头或U钻,钻头加工到破孔处,可换头的头部会经常脱落,此方案不稳定。

2)方案2:采用标准硬质合金内冷钻头一道序完成,通过试验证明了加工不稳定,刀具寿命低,经常断刀,直线度和表面粗糙度难以保证。

3)方案3:采用硬质合金内冷平底钻加工,试验证明,加工效率低,刀具磨损很快,需频繁换刀。磨损钻头导致振动,使钻削轮廓变形,呈现孔椭现象。

4)方案4:采用三刃带硬质合金内冷钻,切削过程中有良好的导向,提升孔径加工稳定性,但切削阻力大,且刀具修磨后钻头倒锥对加工孔径公差产生影响,出现通规检测不能完全通过的现象,刀具未达到使用寿命便换下,刀具成本高。

显而易见,以上方案都有明显不足。结合以上数据,我们通过多次试验,对加工方案进行了分析、改进,总结出合理的加工方案。

1)方法一:钻孔前,增加引导钻①(见图3),采用“引导钻①+硬质合金内冷钻②”加工锁销孔,保证硬质合金钻钻削时定心准确,提升钻头耐用度及孔径加工稳定性。

a)引导钻

b)硬质合金内冷钻

图3引导钻和硬质合金内冷钻

2)方法二:固化刃口工艺,采用横刃形式、刀尖倒角,刃口倒刃,倒钝处理,进一步提高刃口耐磨性。

3)方法三:优化切削参数,采用五段分段式进给,在相贯孔处降低速度,提升加工稳定性,有效保护刀具刃口:即采用φ16mm硬质合金钻头加工,vc=60m/min,进给分三段,加工到25mm深时采用F=0.15mm/r,加工到60mm深时(即破孔加工段)降低进给速度F=0.1mm/r,破孔加工完后再恢复到F=0.15mm/r,直至把整个孔加工完毕。(见图4)

图4分段进给示意

4)方法四:加宽钻头直径尺寸,由原来的φ16.04mm增加到φ16.07mm,消除刀具修磨后钻头倒锥对加工孔径的影响,提高刀具平均使用寿命(见图5)。

图5硬质合金内冷钻

通过以上方法测试,加工孔径尺寸%合格,且加工质量稳定性得到提升—主、锁销孔交叉距稳定。

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结语

按照改进方法进行生产,达到了很好的效果:钻头正常磨损,加工状况稳定,可以持续保证孔的尺寸,孔径合格率%。寿命稳定在50~60件,可重复修磨使用,刀具有效修磨使用次数达到5~6次,刀具使用寿命提升。效率提高33%。

本文发表于《金属加工(冷加工)》年第5期第66~67页,作者:湖北神力锻造有限责任公司席化俊,原标题:《前轴锁销相贯孔加工方法》。

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来源:金属加工




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